6月10日,井下作业分公司作业二大队连续油管1队压裂施工现场,干部员工正在忙着搬家。
随着油田开发的不断深入,连续油管压裂以“带压作业、连续起下”的显著优势,成为油田措施挖潜、能源保供的利器。但是,连续油管压裂设备耗材贵、辅助设施多、施工体量大,提质增效迫在眉睫。
“施工准备过程中,哪道工序最费时间,我们就想办法从中提效率。”连续油管1队干部员工把提质增效融入到生产工序的各个环节,以施工组织环环相扣,施工工序无缝衔接,实现了指挥零障碍、衔接零等待、操作零失误“三个零”目标。

记者采访时,连续油管1队队长柳青刚从下一口施工井回来。提前勘查完井场和道路后,如何搬家吊装,如何摆放车辆,如何组织施工,他心里都有了数。
以充分准备博取施工高效。据介绍,围绕单井、单个区块,作业二大队实施了施工准备“三提前”和保障措施“三到位”,即提前研究施工方案,提前勘查井场道路,提前安排施工动员;做到技术方案到位、安全措施到位、岗位责任到位。同时,该大队还推行专业化施工,由保障队进行施工前诸多准备工作,连续油管队伍则即搬、即压、即走,全速推进压裂作业提高效率。
哪最费钱,就从哪省钱!跟常规作业一样,连续油管作业最繁琐最复杂的工序也是搬家。
“我们这个‘三合一’值班房,集资料室、工具房、住宿房于一体,小巧精炼,搬家费用较之前能省30%。”连续油管1队党支部书记李斌亮出一张省钱“底牌”。

按照区块化施工安排,连续油管1队的施工地点大多集中在一个区域。从2024年初,连续油管1队员工创造性地提出“搬设备不搬板房”的施工模式。将区域施工中心位置设为长期驻地,配备了小型会议室、更衣室、应急物资库等,只留下“三合一”值班房随井搬迁,累计实施搬迁64井次,已节约直接成本40余万元。
提到增效,该队员工还向记者提及了这样一个故事:连续油管组配管柱时,需要用井控螺栓连接防喷立管,多的时候需要安装48条螺栓,由4名员工轮番操作,费时费力不说,还存在螺栓预紧力不均导致的刺漏隐患。今年年初,2班班长孙洪剑开始琢磨拆装螺栓的工具,并向队里提出要改造高扭矩电驱动扳手。得到同意后,他大胆实践,不仅改造成功,还配备了不同规格的套筒,满足不同型号井控螺栓的拆装需要。一项小改造,使该工序效率提升近4倍,并保持了防喷立管“零刺漏”的施工纪录。

今年以来,井下作业分公司作业二大队已累计施工连续油管压裂118口井,不仅施工质量达到100%,无安全环保事件事故发生,单井成本还同比去年降低了10%,把提质增效落在了实处。
来源 大庆油田报
图片 大庆井下微信公众号
编辑 宋庆晨
责编 彭勃
