本报讯(记者 王蓓萨 通讯员 周思言)近日,采油六厂乳液聚合物试验区L8-AS1503采油井顺利完成压裂作业,该井压裂后日增液52吨,日增油40.3吨,截至目前,已开井30余天,累计增油531.1吨,创该厂近5年开发效果纪录。
乳液聚合物是一种含改性官能团结构的新型聚合物,不仅具有超强的黏度效果,而且还具有低成本、浓度小、流动性好等特点。乳液聚驱试验能够将聚合物注到油藏任意角落,大幅降低注水渗透率,就像智能的小“筛子”一样,将滞留在油层中难以驱替的剩余油“筛”出来,从而增加可采储量,提高采收率。
经过30年的工业化生产,随着接替储层发育逐渐变差、污水稀释规模扩大,导致聚驱开发效果逐渐变差。为进一步改善聚驱开发效果,第七作业区技术管理室乳液项目组针对L8-AS1503井实际情况,提前半年精心培养,严格把控压裂方案设计源头,坚持精益求精、精准优化,在精细油藏认识基础上,对剩余油潜力、压裂层段进行深入认识,使地质方案设计不断优化,实现了压裂层位精中挑精、压裂方式优中选优,全力压出“聚宝盆”。
试验过程中,技术人员严格执行乳液聚合物驱油试验方案进度,量化管控配制环节,建立试验效果跟踪交流群,分析数据变化原因,动态调整注入参数,认真做好资料录取,保证注入量、注入浓度、注入药量等基础参数,为试验方案有序推进筑牢坚实基础。
压裂措施后,项目组成员及单井负责人时刻关注生产动态、及时取样核实,分析数据变化原因,细致剖析总结压裂井成功经验,不断完善压裂选井选层思路,优化压裂方式方法,为有效推动乳液聚合物试验区上产提供了有力支撑。
第七作业区技术管理室主任卢亚涛表示,当前形势下,高效化学驱对实现控水稳油、大幅提高原油采收率具有重要意义。他们将持续加强试验分析与调整,深化规律认识,提高措施井效果,将更多难以动用的原油从地下采出来。